
Когда речь заходит о знаменитый деаэратор, многие сразу думают о заводских спецификациях, но на деле ключевые проблемы часто кроются в деталях цикла внутренней проверки. В нашей практике с энергетическим оборудованием я не раз видел, как формальный подход к проверкам приводил к снижению эффективности деаэрации — особенно в системах, где требования к содержанию кислорода критичны.
Начну с того, что в проектах, где мы сотрудничали с ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг, изначально применялись типовые циклы проверки. Но на объекте в Татарстане столкнулись с аномалией: после плановой проверки деаэратор выдавал колебания по кислороду в пределах 5–7 мкг/кг при норме до 3. Разбирались неделю — оказалось, проверка не учитывала динамику изменения нагрузки котла.
Здесь важно отметить: сам деаэратор требования к проверкам должны включать не только статические тесты, но и моделирование скачков давления. Мы тогда добавили этап с имитацией сброса нагрузки на 40% — и сразу выявили задержку реакции клапанов. Кстати, на сайте https://www.sfeeboiler.ru есть технические памятки по этому поводу, но в них, на мой взгляд, не хватает акцента на адаптацию к местным условиям.
Ещё один нюанс — частота проверок. Для вакуумных деаэраторов я бы рекомендовал сократить межпроверочные интервалы, особенно если в системе есть исторические проблемы с коррозией. Помню, на одной ТЭЦ в Сибири пренебрегли этим, и через полгода получили локальные очаги ржавчины в зоне отбора пара.
После нескольких таких случаев наша команда вместе с инженерами из ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг начала разрабатывать расширенный чек-лист. В него вошли не только замеры кислорода, но и контроль температуры в узлах, которые редко проверяют — например, в зоне выпара. Это позволило выявить неявные утечки.
Особенно полезным оказался пункт проверки работы деаэратора в режиме частичной нагрузки. Часто производители дают параметры для номинала, но в реальности оборудование работает на 60–80% мощности. Мы стали симулировать такие условия, и в одном из деаэраторов типа ДА обнаружили, что при нагрузке ниже 70% падает эффективность барботажа.
Кстати, о барботаже — тут есть тонкость: если не проверить равномерность распределения пара через перфорированные тарелки, можно годами не замечать локальных зон с повышенным кислородом. Мы как-то разбирали деаэратор после 3 лет эксплуатации и нашли закоксованные отверстия в 30% тарелок. Теперь всегда включаем эндоскопию в цикл проверки.
Самая распространённая ошибка — ограничиваться только контролем по кислороду. На деле, параметры типа температуры деаэрированной воды или перепада давления в системе могут дать больше информации о состоянии аппарата. В проекте для нефтеперерабатывающего завода мы как-то пропустили рост перепада давления — в итоге деаэратор пришлось останавливать на внеплановый ремонт через 4 месяца.
Ещё один момент: не стоит полагаться только на автоматику. Датчики кислорода иногда 'врут' из-за загрязнений, а визуальный осмотр и ручные замеры в контрольных точках помогают поймать расхождения. Мы раз в квартал делаем сравнительные замеры — и в 20% случаев калибруем датчики.
И да, никогда не экономьте на проверке вспомогательного оборудования. Однажды из-за неисправного эжектора выпара деаэратор начал 'подсасывать' воздух — искали причиу два дня. Теперь в цикл проверки включили отдельный тест на герметичность линии выпара.
В сотрудничестве с ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг мы внедряли модернизированный цикл проверок для деаэраторов на объекте в Кемеровской области. Там стояли аппараты старого образца, и первоначальные проверки показывали норму, но при детальном анализе выявили, что цикл не учитывал сезонные изменения качества питательной воды.
Добавили сезонные корректировки — и сразу вышли на стабильные показатели по кислороду. Кстати, их инженеры предложили интересное решение: использовать портативный анализатор для выборочных проверок в разных точках контура. Это помогло обнаружить неравномерность деаэрации по объёму бака.
Ещё запомнился случай, когда стандартный цикл проверки не выявлял проблему, но при детальном анализе логов работы обнаружили, что деаэратор 'скачет' по давлению при пуске насосов. Оказалось, виновата была не настройка самого деаэратора, а работа системы рециркуляции. Пришлось координировать проверки с смежными службами.
Часто упускают из виду документирование результатов проверок. Мы завели отдельный журнал с графиками и примечаниями — через год это помогло выявить тенденцию к постепенному росту содержания кислорода и заранее запланировать замену уплотнений.
Также стоит обратить внимание на подготовку персонала. Как-то раз на новом объекте операторы неправильно интерпретировали данные проверки — решили, что небольшое превышение по кислороду это норма. В итоге за месяц получили повышенную коррозию в тракте. Теперь в цикл проверки включаем обязательный брифинг для сменного персонала.
И последнее: не забывайте про проверку после ремонтов. Мы как-то поставили новый клапан и не провели полноценную проверку — оказалось, клапан 'недозировал' пар, и деаэрация ухудшилась на 15%. Теперь любое вмешательство в систему — повод для внеочередного контроля по полному циклу.